劉偉,徐紅濤
(安陽中聯海皇水泥有限公司,河南安陽455133)
我公司4000t/d生產線配套的篦冷機是第三代液壓式篦冷機,自2008年試生產以來篦冷機冷卻效果極差,產量超過4200t/d便出紅料。公司于2010年年底對篦冷機進行了第一次技改,三室和四室增加了兩臺充氣梁風機。技改完成后效果較為明顯,熟料產量提高到4500t/d,篦冷機冷卻效果良好。技改后雖然冷卻效率有所提高,但熱回收率提高較少(因三室是窯內用風的分界點,只有三室熱風可以回收)。隨著風機使用時間的延長,高溫段風機風量明顯降低,熱回收率直線下降(二次風溫第一次技改后為1100℃,2012年6月降低為1050℃;三次風溫第一次改造后為820℃,2012年6月降低為780℃),為了提高熱回收率,我公司對篦冷機進行了第二次技改。兩次技改情況如下:
1 第一次技改
2010年下半年,水泥行情不斷上升,但我公司窯產量最高為4200t/d,且標準煤耗高達120kg/t熟料。為了達到增產降耗的目的,我們對篦冷機多年來發生的故障進行了全面的剖析,總結出篦冷機故障率高的原因:一是二段篦板使用周期短,二是二段經常出現油壓高、壓床、紅河等現象。料層一旦超過500mm,液壓壓力便由7MPa上升到12MPa以上;二段的篦板一邊側板磨破漏料,二段風室漏料尤為嚴重。基于以上情況,公司決定將一段和二段相鄰兩個風室的全部固定梁更換為充氣梁,并增加兩臺17670~34163m3/h、壓力11668~10967Pa、功率160kW離心風機,共同為兩風室供風。技改完成后,效果十分明顯:
(1)窯產量提高到4500t/d后二段未出現過壓床事故,且料層由之前的400mm恢復到500mm。
(2)出篦冷機熟料接近常溫。
(3)篦冷機廢氣出口溫度由300℃左右下降為250℃左右。第一次技改前后工藝參數對比見表1。
2 第二次技改
2012年,篦冷機高溫段的四臺風機,在相同的工藝條件下電機電流與之前相比下降25%,二次風溫下降至1100℃以下,三次風溫最高只能達到780℃,篦床再次出現了“紅河”,廢氣溫度升高,熱耗也相應升高。停窯檢查未發現篦板縫和充氣梁堵塞現象,后經標定發現是由于風機自身風量和風壓降低造成了以上結果。2012年10月,公司更換了高溫段四臺風機。更換前后風機具體參數對比見表2。
第二次技改前后工藝參數對比見表3。技改后在產量不變的情況下,熱回收效率和冷卻效率明顯提高,節約了煤耗。
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