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              ···ATOX37.5立磨的操作控制及維護

              放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-17  瀏覽次數:102
              核心提示:李生鈺 張世英 李岳 楊國春(甘肅祁連山集團永登祁連山水泥有限公司,730301) 我公司有兩條2 500 t/d的水泥熟料生產線,生料制

               

              李生鈺  張世英  李岳  楊國春
              (甘肅祁連山集團永登祁連山水泥有限公司,730301)

                  我公司有兩條2 500 t/d的水泥熟料生產線,生料制備系統(圖1)均采用丹麥史密斯(FLS)公司提供的ATOX37.5型立磨,設計生產能力180 t/h。該磨自投產以來,實際運轉情況并不理想,但在使用過程中我們不斷地探索和改進,并不斷優化操作方案,解決了自投入運行以來出現的各類問題,使系統運行日趨完善和穩定,目前產量已超過了設計能力。現將我公司立磨操作控制經驗、系統維護及技術改造進行介紹,僅供參考。

              1 ATOX37.5型立磨的操作控制
              1.1 壓差的控制
                  壓差是立磨操作的核心參數,它直接反映磨內循環物料量的大小,壓差穩定標志著入磨物料量和出磨物料量趨于平衡,磨機運轉正常。當壓差上升,說明入磨物料量大于出磨物料量,內循環量增加,此時的現象為主電機電流升高,選粉機功率上升,整個系統的通風阻力增大,外循環量也同時增加,此時可考慮適當減料操作;當壓差下降,說明入磨物料量小于出磨物料量,內循環量降低,料層厚度變薄。以上兩種情況都是料層厚度不穩定的現象,均可引起磨機振動、主電機電流波動、進出口壓力變化。ATOX37.5型立磨壓差一般控制在40~45 mbar范圍之內,如壓差超過此范圍,我們就以調整喂料量的方式來控制壓差。

              1.2 料層厚度的控制
                  立磨是應用料床粉磨的原理進行物料的粉磨,故合適的料層厚度、穩定的料床是立磨粉磨的基礎,也是立磨操作的關鍵。料層厚度受研磨壓力、喂料量、噴水量、風量、風速、物料性能等各種參數的影響。一般我公司ATOX37.5型立磨的料層厚度控制在30 mm~45 mm,當料層厚度小于20 mm時立磨易振動,不利于磨機的操作;大于45 mm時磨輥的粉磨能力下降,粉磨效率隨之降低,且容易將噴水管推掉。料層厚度較薄時可采取的措施有:(1)增加磨內噴水量;(2)降低研磨壓力;(3)適當增加喂料量,一般增減喂料量的波動不得大于5%;(4)提高選粉機轉速,增加磨內物料循環量。若料層厚度較厚時,則反之。

              1.3 研磨壓力的控制
                  研磨壓力是穩定磨機運行的重要因素,也是影響立磨主電機功率、產量和粉磨效率的主要因素。由于ATOX37.5立磨是多次逐級循環粉磨,研磨壓力增加則產量增加,當研磨壓力達到某一臨界值后產量不再變化,正常生產中實際研磨壓力遠小于臨界值,對于單位能耗來說有一個經濟壓力問題,所以說在生產中要同時兼顧產量和能耗,尋求一個適宜的研磨壓力。在正常生產情況下實際操作壓力一般在最大限壓的70%~90%之間。ATOX37.5立磨研磨壓力一般控制在90~120 bar之間。

              1.4 出磨氣體溫度和噴水量的控制
                  立磨出口氣體溫度是可以變化的,溫度變化太大會導致磨機操作不穩定引起振動,還可能造成選粉機軸承損傷。我公司2臺ATOX37.5立磨出口溫度均控制在70~80 ℃之間,不得低于65 ℃,溫度太低不利于物料的烘干和輸送;溫度最高不得高于130 ℃,當出口溫度達到130 ℃時磨機連鎖跳停,以保護立磨系統設備安全。出磨溫度的控制主要靠入口溫度和噴水量來調節控制。噴水量的作用是穩定磨盤料層和降低出磨溫度,噴水量過多會形成料餅,導致磨內工況惡化;噴水量過少,料層不穩,振動將加劇。噴水量可根據產量需要調節,當喂料量和風溫、風量一定時,噴水量可控制到最低量。ATOX37.5立磨噴水量一般應控制在3.5~8.0 m3/h。

              1.5 磨內風量與風速的控制
                  ATOX37.5立磨實際上是一種風掃磨,主要靠氣流帶動物料循環。在實際操作中必須要控制好風量和風速這兩個關鍵參數。風速的大小一方面控制掉落顆粒的大小,一方面控制循環量和料床厚度,合理的風速可以形成良好的有利于物料分級的內部循環,使磨盤上料層厚度適當,粉磨效率高。ATOX37.5立磨風速一般控制在50~80 m/s。在生產過程中,當風環面積已確定,則風速由風量決定,從穩定磨機操作的角度考慮,風量與產量相匹配有利于磨機負荷的相對穩定,如喂料量大,風量應大;喂料量小,風量要減小。料大風小造成循環量增多,磨內壓差上升,引起振動;料小風大,則壓差下降,磨盤上料層過薄,也影響設備的正常運轉。一般情況下可通過控制循環風機的電流來調節磨內通風量,穩定入磨風壓。ATOX37.5立磨循環風機電流可控制在190~215 A,風量可控制在260 000~300 000 m3/h,入磨風壓可控制在600~800 Pa。

              1.6 磨機振動的控制
                  在生產中,一定要控制好料層厚度,力求降低立磨振動,振動值一般控制在1.0~2.0 mm/s之間,落輥時的振動值控制在3.0 mm/s以內。正常運轉時振動突然增高,磨輥可暫時抬離磨盤,讓高速旋轉的磨盤甩出異物,再次進行落輥,若三次無法成功落輥,要及時分析原因,并停磨檢查,排除故障。

              1.7 入磨物料粒度的控制
                  要嚴格控制原料入磨粒度的大小。粒度過大,一方面料層厚度不易穩定,磨機振動大操作困難;另一方面磨盤、磨輥襯板磨損加劇,不經濟。故嚴格控制入磨物料粒度的大小是立磨安全、長期、穩定運轉的保證。我公司入磨物料粒度控制在50 mm以下,最大不超過80 mm,使2臺ATOX37.5立磨的產量始終穩定在180 t/h以上。

              1.8 出磨生料細度的控制
                  因生料細度與選粉機轉速、風量和磨機內循環量大小有關,生料細度放寬可有效提高立磨產量。實踐證明在不影響窯煅燒的情況下,適當放寬生料細度是增產節能的好措施。我公司最初生料0.08 mm篩篩余控制在12%以內,后通過研究與論證,在用粘土配料時,可將篩余放寬至15%以內。有些新型干法窯生產廠家,已將0.08 mm篩篩余放寬到了20%~25%。

                  總之,立磨的操作概括起來可以歸納為:一看二兼顧,三調四穩定。一看:就是看屏幕上各測點的參數,確定設備的運轉狀況;二兼顧:窯磨的拉風要兼顧,增濕塔與磨內的噴水量要兼顧;三調:指調風、調料、調研磨壓力;四穩定:指穩定料層厚度、穩定磨機的振動值、穩定磨內壓差、穩定產品質量。

                  我公司立磨工藝操作參數控制范圍見表1。

              2 ATOX37.5立磨的維護
              2.1 磨輥潤滑系統維護
                  ATOX37.5立磨的磨輥采用稀油循環潤滑系統,每個磨輥都有各自的供油管、回油管和平衡管。自投產至今,我公司立磨磨輥潤滑系統曾出現過很多問題并被逐一解決,因此我們在磨輥潤滑站的運行和維護方面積累了一些經驗。我們認為要保證磨輥潤滑系統的正常運行需要做到以下幾點:

                  (1)保證密封風機的正常運行,風壓不得低于15 bar,正常情況下要保持在20 bar以上,同時為了保證進入磨輥的正壓風清潔,要在風機入口處加裝濾網和濾布,以防止微顆粒物料進入磨輥密封風腔內,損壞磨輥密封圈和油封,導致磨輥漏油。

                  (2)磨輥回油管真空度決定了磨輥腔內的油位,為了保持磨輥內的油位相對穩定,真空度壓力的調整一定要慎重,它直接關系到磨輥軸承的潤滑狀態。油壓過高,磨輥內油位上升、油量過高,易造成磨輥漏油,甚至損壞油封;油壓過低,磨輥內油量偏低或欠缺,潤滑不足易損傷磨輥軸承。一般真空度的調整范圍在-0.10~-0.35 bar之間。

                  (3)定期為磨輥密封圈添加潤滑脂。一般添加周期為一個月。

                  (4)保持潤滑油清潔,根據油質情況及濾油器的更換間隔來判斷是否更換潤滑油。

              2.2 液壓張緊系統的維護
                  ATOX37.5立磨液壓張緊裝置運行可靠性直接影響磨機的正常運行。維護不好將會發生拉伸桿及螺栓頻繁斷裂、氮氣囊破損等故障,生產中一定要加強管理及時發現故障隱患,做到預知維修。我公司ATOX37.5立磨運行8年來,在液壓拉緊系統的使用、維護方面,總結出了一些行之有效的方法。

                  (1)氮氣囊壓力應保持在55~60 bar之間,要定期進行檢查,如有破損或壓力偏低要查找原因,及時更換和補充。檢查中如果發現蓄能器的溫度較高,并且蓄能器的底部伴有敲擊聲,這時氮氣蓄能器的單向閥可能已損壞,易損傷氮氣囊,要及時進行更換,否則蓄能器將起不到緩沖減震的作用,不能吸收由于磨床料層厚度變化對液壓系統的沖擊,造成拉伸桿及螺栓斷裂。

                  (2)液壓系統內液壓油對清潔度要求很高,為了保持液壓油的干凈,在檢修缸體和管路、更換氮氣囊和液壓油時周圍環境一定要干凈清潔,以防小顆粒物體帶入液壓油中,造成缸體劃傷滲油或氮氣囊破損,影響立磨的正常運行。在正常生產中拉伸桿上下運動,為了防止細顆粒物料從拉伸桿與液壓缸連接的縫隙處進入缸體,可在外部做一個軟連接護套加以保護。

                  (3)拉伸桿螺栓發生斷裂,更換新的螺栓時一定要保證拉伸桿與拉桿頭的接觸面平整,否則受力不均極易引起拉伸桿螺栓再次斷裂,這是造成拉伸桿螺栓頻繁斷裂的一個重要因素。

                  (4)緊固螺栓時液壓扳手的使用方法要正確。拉伸桿螺栓的緊固順序要分三次進行,第一次打壓至300 bar,第二次打壓至600 bar,第三次打壓至1 000 bar或800 bar,不可一次打壓到位。

                  (5)嚴格控制入磨物料粒度,一般要避免>50 mm的大顆粒物料入磨。控制物料粒度<25 mm,是降低立磨振動、減少拉伸桿螺栓斷裂次數、提高臺時產量的基礎。

              2.3 磨盤、磨輥襯板使用時間的確定
                  為了盡量延長磨輥襯板的使用周期,當襯板磨損30 mm~40 mm時,我們對磨輥襯板進行翻面,考慮襯板磨損后再次堆焊修復使用,磨損厚度達到70 mm~80 mm時就要更換,可堆焊再次使用。一般當磨盤襯板的磨損厚度達到60 mm~70 mm時,就要考慮更換或修復后再使用,否則磨機操作困難,振動加劇、產量降低,并造成拉伸桿螺栓頻繁斷裂。

              2.4 擋料圈高度的調整
                  立磨的產量與磨盤擋料圈的高度有直接的關系,擋料圈的高度并不是一個固定值,在喂料量和研磨壓力一定時,料層厚度主要靠擋料圈的高度來調整。不同的物料特性和產品細度,有不同的擋料圈高度,所以在具體的操作與調節中,必須要兼顧擋料圈高度和研磨壓力,隨著磨輥襯板的磨損要及時降低擋料圈高度。我公司ATOX37.5立磨磨輥襯板磨損不同程度的擋料圈高度見表2。

              2.5 磨輥軸端磨損的預防維護
                  由于從噴環吹出的氣流速度高達50~80 m/s,高速氣流攜帶著生料顆粒對磨輥軸端沖刷嚴重,檢修維護量大。我們在三個磨輥軸端下部噴環處各加了兩片盲板(面積0.56 m2),將此處上升的氣流擋住,從而阻止了刮料腔上升的氣流對磨輥軸端的沖刷,延長了其使用壽命,減少了維護量,并且使外循環量大幅度降低。

              3 我公司立磨使用中的一些技術改造
              3.1 提高磨輥、磨盤襯板壽命的技改措施
                  因磨輥、磨盤襯板價格較昂貴,且更換工作量大、時間長,如何最大限度地降低襯板磨損程度,延長立磨運轉周期,是每一個立磨用戶所關心的重點問題。我公司在二線立磨磨輥襯板運行到7 500 h后,磨機操作開始出現不穩定,振動大、產量低。通過測量磨輥、磨盤襯板,我們發現磨輥襯板由于經過一次調頭,磨損呈波浪形,磨盤襯板在接近外側100 mm處,有一約300 mm寬的溝狀磨損,最深處被磨去50 mm,而接近內側磨損較輕,見圖2。

                  經研究發現,這一溝狀磨損處正好是立磨喂料的落料點,磨輥、磨盤襯板產生不均勻磨損的原因就在于此。后我們將立磨的入磨溜子延長50 mm,以便使下料點向磨盤內側移150 mm,這樣更有利于物料分散,使磨輥、磨盤襯板均勻磨損,延長了其使用壽命。通過改造,立磨振動減小了,產量又恢復到了200 t/h。

              3.2 選粉機下部落料錐的改造
                  因從選粉機收集的大顆粒物料從落料錐到磨盤的落差較高,容易產生二次飛揚,物料落不到磨盤上,使得磨機的粉磨效率下降,我們在選粉機下部落料錐處接了一個Φ670 mm×1 200 mm的長筒(厚8 mm),減少了二次飛揚,經改造后選粉機分選出來的大顆粒物料全部落到了磨盤上,使粉磨效率上升,磨機產量有所提高,約增產5 t/h。

              3.3 刮料板的改造
                  磨盤下刮料板每運轉3~4個月,刮料板將被磨去近二分之一,由于刮料板磨損后變小,刮料腔內的積料不能及時被排出,不但造成主電機電流升高、磨機負荷增大、產量加不上去,而且還影響磨內通風,造成熱風在磨內分布不均勻,使磨盤研磨壓力存在偏載現象,這也是造成立磨推力瓦壓力高的原因之一。針對此情況,我們在檢修時將刮料板材質更換為HARDOX鋼板,以降低磨損,并且將刮料板原有尺寸560 mm×380 mm改為650 mm×400 mm,使刮料腔內積料能及時被排出,這樣不但使磨機負荷降低,而且臺時產量也得到大幅度提高。

              3.4 選粉機導流葉片的技改措施
                  在投產初期,我公司的生料細度4 900孔篩余按12.0%控制,但是細度總是偏低放不出來,選粉機負荷較高,立磨產量在180 t/h左右徘徊。我們利用立磨停產檢修的機會,將選粉機導流葉片間隙由原來的(44±5)mm調整到(55±5)mm,生料細度偏低的問題得到了解決,選粉機負荷降低,產量也大幅度上升。同時為了提高選粉機導流葉片的耐磨性,我們在導流葉片易磨損部位涂了一層耐磨膠,使葉片的使用壽命提高了2~3倍。

              3.5 回轉下料器的改造
                  我公司立磨回轉下料器采用FLS公司提供的配套設備,投產初期由于回轉下料器殼體磨損嚴重,葉片與殼體之間間隙大,常因速度報警而引起磨系統頻繁跳停,嚴重影響了立磨的正常生產。我們采取以下措施:在回轉下料器兩側面堆焊16 Mn鋼筋,減小磨損間隙,以及調整對輪等,效果均不明顯。后來我們在回轉下料器旁焊接一旁通溜子,使入磨物料不經過回轉下料器而從旁通溜子直接入磨,在開磨過程中回轉下料器從中控做了假信號,這樣即降低了能耗,又能保證立磨的正常生產。

              4 結束語
                  通過以上措施,我們依靠挖掘立磨自身潛力,不斷優化操作方案,提高了運轉率,把立磨產量穩定到了190 t/h,最高可達220 t/h。我們相信,隨著我們操作控制技術的不斷成熟,立磨的產量還有潛力可挖,只有保持立磨的高運轉率、高產量,才能爭取生料制備的主動,才能充分利用立磨設備工藝的優勢,使其達到最佳的運轉狀態,發揮出更大的經濟效益。
                         

              點擊次數:  [責任編輯:羅明松 林琳 賀光岳] 轉載請注明“來源:水泥商情網”
               
               
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