趙林茂,張連俊
(內蒙古蒙西水泥股份有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 017000)
我公司新建 4000t/d 生產線 2013 年 2 月份投產以來,煤粉制備系統一直不能正常運行,煤磨臺時產量小,電耗高,設備運行不穩定,嚴重影響到整個生產線的達標達產。
1 主要設備及原煤情況
煤粉制備系統主要設備參數見表 1。
為了節約資源,提高當地資源綜合利用率,我公司煅燒水泥熟料用煤,采用原煤與當地洗煤廠洗選煤碳后剩余的低熱值中煤 1∶3 搭配使用。
2 存在問題分析及解決措施
2.1 煤磨吐渣量大
1)噴口環與磨機殼體間隙應為(10±5)mm,現場實測噴口環與磨機殼體間隙偏大,為 10~25mm(噴口環端面為傾斜結構,與殼體間隙上大下小),單位通風面積增大,磨內風速減小,磨內物料循環量增大,造成煤磨吐渣量增大,產能下降。 為此,利用倉滿停機、臨停等檢修時間,對磨損的噴口環進行補焊,提高磨內風速,使得吐渣量由 10t/班左右降低到 3t/班以下。
2)煤磨噴口環面積偏大會造成通過風環處的風量分配不均,旋向上升氣流產生紊亂,使氣體的攜帶能力較弱, 物料返回磨盤或落入噴口環底部刮料腔,引起料層厚薄不一,增加循環量,增大吐渣量,影響磨機臺時產量。為此,根據煤磨噴口環結構特點,制作了(100×80×10)mm 的菱形耐磨鋼板 36 塊,緊貼噴口環端面進行焊接,焊接方法見圖 1。 焊接前調整耐磨鋼板高度,保證耐磨板與磨機殼體最小徑向間距 5mm左右, 使用結構鋼和 4.2 焊條打底, 所有焊縫滿焊2遍,每焊完一次,清除藥皮,并錘擊焊縫,防止夾渣并消除焊接應力。
2.2 煤磨風量小
對整個系統進行詳細的漏風檢查, 在運行過程中,能處理的及時進行密封,不能處理的,利用臨停、倉滿時機進行密封,消除系統漏風。 同時對原來熱風管道角度太大地區增加了放料閥,定期將吸入管道內的細粉料外排。 進入煤磨的熱風量增加后,使得煤磨產量提高、電耗降低。
2.3 給煤機故障頻繁造成煤磨空運轉時間長
將給煤機滾筒外移,并且利用停機時間,在給煤機內部的皮帶上面,從原煤倉下料口到入磨口平行焊了兩塊擋風板,見圖 2,減少落入清掃器原煤量,同時崗位人員及時檢查維護清掃器及皮帶,減少故障率。
2.4 磨內刮板腔刮板磨損嚴重
采用耐磨焊條對刮板腔內刮板進行補焊和加固,保證刮板長期穩定運行。
2.5 煤磨產量低
在保證煤磨主機和輔機設備運行正常的情況下,加大煤磨熱風用量,重新設定煤磨中控壓差值、跳停值等操作參數,邀請集團公司內部其他企業有經驗的煤磨中控操作員進行現場培訓,提高中控人員的操作水平,使煤磨的臺時產量由 40.13t/h 提高到 44.55t/h。
2.6 煤磨振動大,跳停頻繁
經分析主要原因有:1) 由于原煤給煤機下料不穩,形不成穩定料層,造成磨輥振動,超出設定值,引起磨機跳停。2)由于在調試期煤磨中控人員操作經驗不足,入磨熱風用量偏小,磨內溫度低引起磨輥振動,造成磨機跳停。 3)煤磨跳停限值設置偏小。
在解決了原煤機經常斷料、下料不穩的問題以及加大煤磨熱風用量后, 加大了煤磨跳停限值的設置,問題隨之解決。
3 效果分析
3.1 煤磨電耗和臺時產量對比
技改前后煤磨電耗和臺時產量對比見表 2。
3.2 煤磨操作參數對比
公司要求煤磨中控操作人員加大磨內壓差,提高磨出口風壓,同時對調試期間出磨煤粉指標進行了調整,出磨水分由原來的≤1.5%調整到≤1.0%;0.08mm篩余由原來的<18%調整到<10%,技改前后煤磨中控操作參數及出磨煤粉質量對比分析見表3和表4。
4 結 論
在日常設備維護、保養到位的基礎上,通過采取對煤磨噴口環間距、面積大小的調整;原煤給煤機滾筒位置調整和原煤擋料板的焊接;加強系統密封;加強中控操作人員的操作水平等措施后,煤磨穩定運轉率達到了 100%, 煤磨臺時產量已接近設計值 45t/h。進入生產期后,隨著設備管理到位、中控操作人員操作技能水平的提高,公司加大了原煤中中煤的摻入比例,6 月份煤磨臺時產量已經達到了 50t/h, 噸煤粉電耗進一步降低。
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